浔之漫智控技术(上海)有限公司
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产品描述

品牌西门值+ 包装说明 全新 - 产品规格子 现场安装

西门子1FL6092-1AC61-2LA1

DH+网 

DH+是一个公共总线形成的对等的工业局域网,其网上的每个节点无主次之分,网络的存取方式为令牌传递方式,传输介质为屏蔽双绞线,*大传输距离为3044m,通信波特率为57.6K(57.6K位/s=1字节/0.14ms),*大节点数为64个。 

屏蔽双绞线相对比较便宜,并有比较好的抗噪性,能保证传输信号不失真,不失为一种理想的传输介质。令牌传递方式可以那些试图获得网络访问权的PLC站点之间的竞争,哪个站点得到令牌,它就成为主站,从而有权向其他站点发送信息,用完相应的时间片后,即将令牌传递到下一个站点,这样可以避免因某个站点故障而影响到整个网络。每个PLC-5/40处理器有四个通信口,可用软件设置成远程I/O通信链与输入输出机架相连或设置成DH+网络通信口。在转炉调试时,由于各站点之间需要传递的数据量太大,引起监控站屏幕频繁出现网络超时报警信息,我们就用处理器空闲的通信口,专门设置了一条DH+通信链,专门用于处理器之间的数据传递,解决了网络拥挤的问题。 

由于DH+网络优越的网络能,使得数据在站点之间传递变得极为便利,行车称重数据本来发往阳极精炼炉,可是因为有了DH+网络,在转炉也可以看到这些数据。转炉的作业方式是交替作业,加上很多设备是三台转炉共用,因而需要相互传递的信息量非常大,因为有了DH+网络,一切问题迎刃而解。 

调试中遇到的难点及解决办法 

投产前,网络安装测试好之后,开始进行系统的总调试,发现由于三台转炉的很多辅助设备是共用的,因而各PLC之间需通过网络交换的数据量特别大,引起网络繁忙,网络超时报警频频出现,影响调试和正常操作。起初试图通过增大监控站的内存、扩大缓冲区、精简操作画面等方法解决这个问题,但效果均不理想。后来想到利用处理器的其他空闲的通信口,专门开设一条网络转炉的四个PLC之间传递数据用,结果十分令人满意,很好地解决了这个问题。 

投产后的增设及改进项目 

由于工艺状况和设备状况的要求,投产后在转炉进行了一系列的改造和增设项目,主要包括以下几个方面。 

1.转炉事故倾转的改造 

在原设计中,转炉的事故倾转是蓄电池带动直流电机驱动的,由于蓄电池只能供电10min,而充电时间需10多个小时,且有倾转速度慢、性能欠可靠等缺点,容易引起堵风眼事故。针对这种情况,我们在软件上进行了,使得只有交流失压时,才由直流电机驱动转炉移动, 在其他条件下,均由交流电机带动炉子做事故倾转,大大减少了事故的发生,具有很好的效果。 

2、增设富氧改造调节回路 

投产一段时间后,为了增加固破和冷铜的处理量,根据工艺要求,我们在转炉增加了富氧锤炼自动调节回路。回路投用后,操作人员只要在操作画面上设定所需的用氧浓度,调节回炉即可根据送风流量和设定氧浓自动调节氧气的流量,操作十分方便。至今,使用效果一直很好。 

3. 增加纯水槽自动回路 

纯水槽的水是用于转炉冷却水套的,一旦断水,就会对设备造成损坏。未改造之前转炉纯水槽需用电话与纯水站联系,这就要求操作人员经常监视纯水槽的水位,很不方便,改造之后,低水位自动,高水位自动停水,且有高、低水位报警,既方便又安全,得到操作人员的**。 

4.增加报警点和历史趋势记录 

转炉投产后,我们在转炉增加了PLC系统不间断电源(UPS)掉电报警、烟罩断流报警、纯水槽水位报警等,提高了生产的安全性。增加了排风机转速和输出给定值的历史趋势记录,给设备监护和故障判断分析提供了依据。 

总之,可编程序控制器因其可靠的性能、卓越的控制功能和强大的通信功能在金隆公司的生产和管理中发挥了很大的作用,创造了一定的经济效益。随着其性能价格比的提高,相信会在工业企业中得到更加广泛的应用

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1 概述
在数控领域,目前使用的控制系统一般为通用型,如车床,铣床,加工中心等,但对一些特殊的机床如专用磨床,专用位置控制设备等都需要有自己的专用界面,这样便于对设备的操作,管理。这些界面必须用专用开发软件由设备制造,改造商开发。 西门子提供的专用开发软件OEM是专门用于对标准型数控系统进行二次开发。其种类有:
WS800A软件: 应用于西门子数控系统805/810/820/850/880/840C(DRDOS);
MMC103 OEM软件: 应用于西门子数控系统810D/840D/FMNC使用的MMC103;
NC OEM软件: 应用于西门子数控系统810D/840D NCU;
这里只介绍MMC103 OEM(下面简称OEM)的应用。

2 OEM主要功能
OEM开发软件一般由机床制造厂,机床改造商使用,根据用户需求,设计MMC103上各种机床界面。它能完成:
NCU中各种变量的访问,如偏,零偏,轴坐标值等;
R参数的访问;
PLC中各种变量的访问,如I/O口,标志区M,数据块DB等;
NCU中文件读取;
MMC103中文件读取;
利用VB,C++设计应用界面,如显示数据,图形;输入数据;管理文件及对外部的控制等;

3 OEM开发环境
MMC103 OEM开发软件安装于PC微机上,在bbbbbbS95下,使用VB,C++语言,利用OEM提供的 DDE接口,访问NCK,PLC,MMC103变量及文件并支持中文系统。
各种软件的功能:
MMC103 OEM开发软件,完成各界面的定义;
C++软件,完成各种语言界面的生成;
VB软件,完成画面设计,变量访问,计算等;

4 OEM的应用
今年夜疚谀郴渤匙ㄓ蒙璞附蛊MC103界面的二次开发设计。为便于说明,首先介绍一下某专用设备的情况: 机床有9个坐标轴、工控机测量系统、专用传感器检测系统、气动真空系统及控制系统840D+FMNC。控制系统的功能是实现精确位置控制和与各系统间动作的逻辑顺序控制,使之协调一致。 其中:
840D完成对7个数字伺服轴(X,Y,Z,C1,C2,C3,W1)的控制 ;
FMNC完成对2个模拟伺服轴(W2,W3)的控制;
工控机测量系统由各种传感器等组成,实现工件在空间非接触测量。控制系统接收测量值并控制9个轴的运动轨迹;
专用传感器检测系统用于连续变化的物理量(力、温度等)信号的采集,向控制系统提供多路模拟量和多路数字量信号。控制系统能对力、温度等信号的连续变化做出快速响应,以便数据的实时采集。 其系统总体配置原理图如下:
它对MMC103界面的要求:
实时显示9个轴(X,Y,Z,C1,C2,C3,W1,W2,W3)的位置值;
实时显示力、温度值的变化,并根据信号值的大小对轴的运动实施控制;
实时显示工件空间位置;
实时显示各工件的相对位置;
设置各工件相关参数;
动态工作曲线;



http://www.absygs.com

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