品牌西门值+ 包装说明 全新 - 产品规格子
现场安装
5SY5240-7CC
设备出现生产线不能开机,检查为CPU自动停机所致,停机时出现SF系统故障灯亮,CPU STOP, BF灯不亮,说明不是从站导致停机的,停电或将CPU上开关从RUN转到STOP再转到RUN,CPU又工作正常,在线联机诊断,报警内容很多,*重要的报警内容就是:
事件 29 / 100: 事件 ID 16# 494D 由 I/O 错误引起的 STOP 模式 无用户相关信息(Z1):0000无用户相关信息(Z2):5752 (Z3):2101 先前的工作模式:RUN 要求的工作模式:STOP (内部), 外部错误, 进入的事件 01:33:39.963 2012-04-10
看程序内下载有OB80,82,85.86.87,100,121,122等组织块,不是软件编程及DP从站问题造成的故障啊, DP从站的输入地址问题报错,不是CPU停机的原因,因为出现这个问题时,程序内调用了相应的OB块,CUP只会报警不会停机的,这次停机为外部错误,进入事件,这个外部事件是什么事件,诊断区没有给出答案,下午又再次出现了CPU自动停机,
首先拆除子站的DP接头,连接器及模块,cpu只是报错没有停机,从而排除了上述问题,本系统还使用了IM365接口模块,会不会是他本身的原因造成问题,咨询了一下西门子及设备厂家,西门子技术人员回复说这个模块稳定性不是很好,厂家也怀疑这个模块。同意给我寄一个新的模块试一下。但是新的过来没有这么快。且我在西门子论坛上也讨论过这个模块,坛友还是认可这个模块的,认为此模块出问题的可能性不是很大。
此时我怀疑厂家为了省钱,系统做的不规范造成这个问题。为此做了以下的改进:
1.将DC24V供电回路做了改进,原先使用给CPU及其他模块供电电线为0.5平方,大家共用一条线路,采用串接DC24V方式供电,开关电源到PLC及模块后电压降比较厉害,开关电源处电压为25.8到CPU处为23.3,改进后加大电源线到1平方,并且给cpu及其他模块单独拉双绞线电源线,改进后开关电源处电压为24,12,cpu处为24.01。暂且系统使用的电源为铭伟的开关电源,感觉不是很好,准备购买欧辰的开关电源来替换。
2.将cpu及扩展模块上的接地线单独拉出连接到房屋框架钢结构上接地。
3.全部的模块连接件紧固,并且将不规范的接线重新接。
三项措施做完后,就给CPU一直通电到第二天的早上8点上班后查看CPU没有停机,就让生产线开机了,开了3天机后CPU没有自动停机,到目前5月21日为止没有出现CPU自动停机的问题,厂家寄来了IM365模块也没有使用。
通过这次的问题的解决,深刻的体会到诊断缓冲区并不是万能的,且缓冲区内内容很多,一定要分清主次否则容易误导,系统下载了相应的组织块,远程子站I/O故障是不会让CPU停机的,开关电源及接线布线及EMC做的不够规范造成的隐患后果很严重啊


1、每次测试完毕,须把跌落臂落下,以免长时间复位的跌落臂把弹簧拉变形,影响测试效果,每次跌落前请先复位置电机停止转动后方可按跌落键;
2、单翼跌落试验机关于跌落高度调整:打开主机电源,设定试验所需高度(方法如下),按上升键使之达到所设高度;若在中途停止,则必须使之达到设定高度后才可以执行反向运行命令;
3、将被测物体放于工作台面,然后用固定杆加以固定;
4、按双翼跌落试验机的上升键使被测物体提升*设定高度;
5、按跌落键使工作台面瞬间脱离被测物体,被测物体做自由跌落运动;
6、按复位键使工作台恢复工作状态;
7、双翼跌落试验机若重复试验,则重复上述步骤;
8、在试验完后:按降低键使工作台面运作**低位置关闭电源键;
9、新机到厂安装完成后,须在滑动圆杆处加适当低浓度机油,严禁加入;
10、防锈油或高浓度机油及积压种带有腐蚀性油类;
11、如果上油处时间长了有过多灰尘请将机器降到低部,擦试完以前的机油,再重机上油;
12、跌落机属冲击力机械性设备,新机使用过于500次以上时,须把各螺丝紧固一以,以免发生故障
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