产品描述
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一、 项目简介
能源消耗是企业产品成本中重要的可控部分,降低能源消耗是企业降的重要途径。行业向来是耗能大户, 随着国外先进技术和成套设备的大量引进,生产从过去的低速手工生产发展到高速全自动生产,对能源的需求越来越大,因此降低能源的损耗、合理调配能源将直接提高其生产效益。集团有限公司成立于 1993 年,位于山东省济南市,是一家以为主业、多元化经营的跨地区、跨行业、跨国界的企业集团。其核心企业济南厂拥有目前世界上*先进的设备及技术中心。公司现有员工 5000 余人,总资产 73 亿元,是全国行业 36 家重点企业之一。
本能源监测系统主要用来对济南厂各部门的能源消耗情况进行监测、统计、报表和打印等。本系统的主要监测量包括全厂各部门的电、水、蒸汽、空压气等相关的参数。
二、 系统介绍
本系统由能源统计办公室、锅炉操作室和设备管理处组成三层能源监测管理系统。通过分布于全厂各个车间的传感器将蒸气、空压气、水量和电量233个点的参量采集到服务器中,锅炉操作室和设备管理处负责对实时参数和设备的监测;能源统计办公室实现数据的实时显示、能源消耗的当日和当月累积显示、累积量的日、月、时段数据的查询以及报表打印。统计办公室的能源监测评估程序完成班次的各项指标考核任务,对厂内的能源供应部门的投入、产出及能源使用用户单位的耗能情况进行统计分析,成本核算等,为提高厂内能源管理使用水平提供了可信依据。
本系统CPU主站选用Siemens 的Simatic S7-400的CPU414-2DP和S7-300的CPU314,400PLC主站配置9个ET200M子站。CPU414-2DP集成MPI通讯口和Profibus-DP通讯口,各子站与400PLC主站采用Profibus-DP 方式相连,这样可在保证数据采集性能要求的前提下使硬件费用达到*低;同时400PLC主站通过MPI接口与上位机实现通讯。300PLC主站通过MPI接口与上位机实现通讯。采用Simatic WinCC作为上位软件,采用VB6.0编辑统计办公室的能源监测评估程序 。
本系统共分为三大部分:上位监控中心、PLC主站、PLC从站。上位机由一台服务器和三台客户机组成。把服务器并入了企业网,这样,客户机的扩展变的异常容易和简单:只需把计算机并入局域网,然后进行简单的设置就可以作为一台客户机使用。400PLC主站通过MPI协议与服务器相连。MPI可用于单元级和现场级,用它可以非常经济的连接少数站。400主站与其子站之间通过Profibus DP 相连。这种组网方式可在保证数据采集性能要求的前提下,使硬件费用达到*低。数据采集过程大体如下:现场传感器的输出信号由各站信号模板采集、转化为相应的数字信号然后通过通讯模块送到400PLC主站,400PLC主站把各站送来的数据按要求进行各种运算、处理后通过MPI网络传到服务器。客户机务器之间通过OPC方式进行数据的传递 。
2.软件设计
本系统PLC主站、PLC从站的编程使用STEP7编写,实现PLC对过程数据的初步处理;上位机监控使用SIMATIC WinCC编写服务器软件(WinCC Server)和客户端软件(WinCC Client),实现数据的实时显示、能源消耗的当日和当月累积显示、累积量的日、月、时段数据的查询以及报表打印;统计办公室的能源监测评估程序采用Visual Basic 6.0 语言编写,完成班次的各项指标考核任务。
(1)PLC主站程序:该程序包括6个OB块、20个FC块、15个DB块,完成对现场采集到的空压气、水蒸汽、电量和水量的数据的处理(包括蒸汽补偿和蒸汽温度计算),并记录各个变量的累积量。主程序(组织块OB1)
3.统计办公室能源监测评估程序设计方案的选择
能源监测评估程序是用VB6.0开发的应用程序,安装在统计办公室的客户机上,要对各个部门进行月结考核,并据此进行奖金的评定。程序需要记录锅炉房、空压站、薄片车间、总配电室的70多个量的变化并进行相应的数据处理来实现对各部门各班次工人的考核,同时需要计算生产成本并打印详细月报表等,工作量十分大。在实践中,先后使用了以下几种方案实现程序务期间的通讯。
(1)方案一:使用VB6.0开发一个OPC客户端应用程序,利用该程序与服务器进行通讯。
缺点:客户端程序中没有实现较为完善的容错和故障诊断功能,当服务器出现短暂错误时造成OPC连接中段,造成死机。
(2)方案二:在客户端中加入诊断程序,通过不断连接服务器来判断服务器是否出现故障,若服务器状态不正常便重新启动该系统软件,实现故障的诊断和处理。
缺点:客户机与服务器频繁的连接与断开,造成服务器资源消耗大。
(3)方案三:OPC通讯分成两部分:第一部分,在客户机上开发一个小型的WinCC客户端应用程序,利用WinCC内部集成的OPC接口进行服务器和客户机之间的;第二部分,利用VB6.0开发一个OPC客户端应用程序,实现该程序与客户机上的WinCC进行通讯。
优点:使用WinCC内部集成的OPC接口进行服务器和客户机之间的,有较好的稳定性和较完善的故障诊断与处理,彻底避免死机。
(4)方案选择:鉴于以上几种方案的优缺点,选择第三种方案。
四、 控制系统完成的功能
1.系统主要功能
本系统主要用于采集各生产车间的蒸气、空压气、水量和电量四种参数进行统计计算,为生产安排提供数据依据。具体功能如下:
(1) 实时显示:本系统包括五部分工况图实时显示生产参数,包括系统总工况图、制丝车间工况图、卷接包车间工况图、能车间工况图、非生产部门工况图。
(2)状态曲线:显示各车间采集数据的状态曲线,包括总量、制丝车间、卷接包车间、能和非生产等部门所采集数据瞬时变化趋势。
(3)统计计算:将要考核的各部门的当前半小时库中的数据进行整理、统计、生成8小时数据库和天数据库。
(4)统计报表:将各部门的数据按要求显示报表
(5)参数设置:对本系统用到的参数进行设置,包括:班次参数、班次表、口令设置和曲线参数设置。
2.项目中的技术难点
用户需要记录锅炉房,空压站,薄片车间,总配电室的70多个量的变化并进行相应的数据处理,有多种复杂报表输出要求:日报、旬报、月报、季报、年报,同时各种报表格式也不尽相同,这在wincc实现起来较为复杂,故考虑采用VB的灵活方便报表制作功能。在选择的方案中,WinCC.Client的角色非常特殊,它对于WinCC。Server来说是客户端,而对于能源管理软件来说则成了服务器端。
五、 结束语
本系统已经投入使用,系统运行可靠稳定,提高了数据的可靠性、正确性和计算准确率,减少了由于人为计算不准确和误差造成的损失。并且极大的节约了人员,减轻了实际操作人员的计算负担,并取得了良好的社会效益和经济效益
向PLC传送信号以及PLC向两台现场设备3#,4#发出信号。定传送信号均为0-10VDC。理想情况,PLC及两个现场设备1#,2#的“地”电位完全相等。传送过程中又没有干扰, PLC接收正确。但如前所述,两个现场设备通常有“地”电位差.举例来讲,1#设备“地”与PLC“地”电位相同,2#设备的电位参考点比它们的“地”电位高0.1V。这样1#设备给PLC的信号为0-10V,而2#设备给PLC的为0.1V-10.1V,误差就产生了。同时1#,2#设备的“地”线在PLC汇合联接,将0.1V电压施加在PLC地线条上,有可能损坏PLC局部电路板线条,同时会显示错误的数据。
“地”引起的问题在现场调试中屡有出现。例如某大型建材公司在生产线监控设备中,使用了国外某公司PLC和国内某厂家手操器。该PLC的每个数据采集板由八个通道组成,八个通道共用一个12位A/D,经过变换后的数字信号输送到由12个光耦构成的隔离器实现与主机隔离,但它的八个通道输入之间并没有隔离。在输入信号时,每个通道单独输入到采集板均正常。若同时输入两个或多于两个外部信号时,显示数字乱跳,故障无法排除。又如航天某部门使用K型热偶作为传感器测试发动机各点温度,同上述相似,在测试一个点时一切正常,但是向主机接入二个点或更多点时,显示的温度明显错误。这两种情况使用隔离器后,问题解决工作正常。
隔离器之所以能起到这个作用,就是由于它具有使输入/输出在电气上完全隔离的特点。换句话讲,输入/输出之间没有共同“地”,外来信号不管是0-10V,还是带着共模干扰电压的0-10V经隔离后均为0-10V.即隔离后新建立的“地”与外部设备、仪表“地”没关系。正是由于这个原因,也实现了输入到PLC主机的多个外接设备仪表信号之间隔离,即它们之间没有“地”的关系。
上面谈了输入信号和PLC的隔离,同样PLC向外部设备输出信号也有类似现象问题,采用隔离器就能达到解决问题的目的。
另一种经常遇到的情况是要求一个信号既能向显示仪表输送信号,又能传送给诸如变频器之类的设备,这样就有可能在两个设备之间产生互扰。这时就要求二个输出之间也是隔离的。推荐使用隔离式信号分配器。它能实现输入信号与外部设备隔离,同时实现接收信号设备之间隔离
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