浔之漫智控技术(上海)有限公司
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产品描述

品牌西门值+ 包装说明 全新 - 产品规格子 现场安装

西门子6ES7221-1EF22-0XA0参数详细

在工具栏中单击数值显示部件[Num.Data Display],出现Num.Display对话框,对该数值进行设置,Division No设为0,Memory设为$u0100,Display function设为Entry Target,放置到如图2等级1的下面。用同样的方法,在工具栏中单击数值显示部件[Num.Data Display],对该数值进行设置,Division No设为0,Memory设为D0120,Display function设为Entry Target。利用编辑菜单中的Multi Copy分别对上面设置的两个数值进行复制,复制时次序递增,存储单元地址递增,分别复制15个,放置的位置如图2。然后用Draw工具栏中的[Line]和[Text]画成表格的形式。
图3是对风速和时间设定时弹出的小窗口,在Item菜单中选择[Multi-Overlap],在出现的对话框中设窗口号为0,点击OK,进入多窗口设置画面,在工具栏中单击[Overlap],设置弹出窗口大小、颜色、类型,设好后点击OK放置到画面编辑区域里。在编辑区域内单击右键,选择Overlap0,工具栏中选择[Entry Mode],出现,点击*左面的部件,通过设置把键盘到上一步的弹出窗口中。通过[Max]和[Min]在弹出窗口上可以显示每一个设定值的范围,这里就不再详细介绍了。人机界面、PLC、RS-485通讯、多重连接N:1
1、引言
    某设计院设计一轧钢生产线,共包括精轧A线、精轧B线、中轧线、粗轧区、定径机5部分。电气部分包括PLC、人机界面、变频器、低压电器及其他,由于此5部分生产线距离较远,所以选用5台人机界面来实现不同系统的操作显示,同时由一台PLC实现系统的控制,即N:1多重连接方式。此前该设计院对几个专业人机界面厂家的产品进行通讯试验,但结果均不理想,有的连接台数不够有的甚至通讯失败。
2、通讯方案选择
我们给用户提供两种方案:即上挂以太网、以RS-485方式直接通讯。
(1) 上挂以太网
    因GE90-70本身可以上挂以太网,我们提出的方案是5台人机界面和PLC同时上挂以太网。人机界面选用富士电机新近推出的UG30系列产品,其中一款高性能的人机界面自带10M以太网接口,不需要任何配件即可建成基于以太网的网络系统,它本身具备通讯网关功能,从PLC到计算机或者从计算机到PLC的双向通讯都可以通过其收发数据,连接到以太网上的UG30和PLC之间可以进行N:N无协议通讯。人机界面选用UG330H-VH4,功能及特点如下:8.4寸、32768色 TFT、自带以太网接口、可以与市售的所有PLC通讯、还可以直接和变频器、温控表及串行打印机等外围设备进行通讯

     (2) 以RS-485方式直接通讯
    由于GE90-70 PLC的通讯模块具有双通讯口,这样我们充分利用此两个通讯口分别挂2台和3台人机界面,均以RS-485方式通讯。
    1#作为主机2#、3#作为从机,4#作为主机5#为从机,它们之间通讯距离*大为500m,波特率为115200bps,主机和PLC的通讯波特率为19200bps,这样能够保不会出现通讯滞后和通讯干扰现象。原来2#、3#、5#人机界面上需各加装一RS-485通讯模块,经过我们反复通讯试验后来取消了该通讯模块只要几根通讯电缆并联在一起即可以正常通讯,这样为用户节省了几千元的成本。人机界面选用UG320H-SC4,128色,7.7寸,在性价比上较UG330H-VH4合理些。
    用户经过慎重考虑及多方调研后决定,在不影响使用功能的前提下选用价格经济合理的第二种方案。
3、人机界面画面略
4、通讯滞后的解决
     当所有程序编制完成后,进行连机调试时出现了意想不到的通讯滞后想象,即当1#在操作画面2#、3#从显示画面切换到操作画面进行操作时人机界面和PLC双方出现明显的滞后,时间大概由2---3秒中,这在任何系统中都是不允许的,尤其在轧钢生产线上。通过多方分析我们提出如下建议,将人机界面中所有涉及到的PLC地址全部映射到人机界面的内部地址$u中,$u是人机界面中的用户内存,可以从$u0----$u16383共16384个字任意设定,例如PLC中寄存区R1----R10的数据可以映射到$u1----$u10中,这样通讯滞后现象消失。这些经验都值得我们在以后的通讯中应用。
    结论
    此方案已经成功应用于现场,在生产现场并没有出现通讯滞后以及通讯干扰现象。在占地面积庞大并由单台PLC控制的设备,如纺织机械、机械等行业由极大的推广价值

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前言:
MK9-5/PA8-5型卷接机组是我国引进较早数量较多的设备之一,为英国莫林斯(MOLINS)公司70年代产品。其电气系统设计复杂,电气逻辑、模拟控制是以两组8088A微处理器为核心并由51块外露式专用电子线路板组成。由于该电气系统运行多年,设备老化,故障率相当高,给厂家造成许多不必要的损失。我厂在结合其现场实际情况并且经过大量调查研究后决定选用性价比极好的富士人机界面和可编程控制器及伦茨伺服控制器进行彻底改造该系统。

一、 硬件组成
1、 人机界面
选用富士UG220H-LC4,5.7寸STN单色八级灰度,可以与26个厂家的PLC直接通讯(正是由于其兼容性强才决定选用此产品),其编程方式简单易学,既使无专业知识也能快速掌握。能与多家温控表和变频器直接通讯,可以上挂以太网和直接驱动市售打印机。板防水等级达到IP65,运行温度为0-50摄氏度完全能够满足工业现场。产品型号齐全从5.7寸、7.7寸、10.4寸到12.1寸,单色、彩色、STN、TFT。
2、 可编程控制器
选用富士NB1U56R-11(主机56点)和NB1W56R-11(扩展56点),该种机型结构紧凑输入输出点可以自由组合,只需轻轻插拔继电器即可调配输入/输出点。而且其主机还可以与NB2系列扩展兼容,同时可以带模拟量模块。其全中文的编程环境使编程者方便易懂。
3、 伺服控制器
限于篇幅本文只对人机界面方面加以介绍,其它在适当时机发表后请专家读者指教。
二、 软件实现
通过其专用的编程软件UG00S-CW在计算机上进行组态、调试下载到人机界面中,连接上通讯电缆后就可进行操作显示。人机界面运行时以自身程序对PLC进行读取、传送,不必担心它的引入而影响PLC的扫描周期。针对MK9-5/PA8-5机组的工艺流程本系统对人机界面功能做如下介绍:该系统画面分为监视画面、参数修改画面、点动测试画面、PLC组态画面、统计和帮助画面五部分。这五部分的操作通过人机界面上的F1---F5五个按键来实现操作翻屏,同时不影响F1---F5的其它功能(如调节背光灯的亮度)如图1。富士人机界面本身具有强大的编程指令----宏指令,此系统的所有弹出报警菜单程序均由人机界面本身完成。
1、 F1监视画面:
人机界面上电后自动进入此画面,此时其接受PLC的控制,屏幕上按时间顺序先后出现信息显示,

   当主机电源开启后,只要主机运行条件不满足,屏幕左下角就会出现“开机请就绪”的信息,当按下“启动”按钮而主机运行条件仍未满足“开机请就绪”会连续闪烁3秒钟,此时触摸此区域会弹出一报警框,提示所出现的故障如:装机盘故障、拖纸器故障、油路阻塞……同时显示所发生故障的原因及的方式。如同时发生多个故障则按故障发生时间的先后顺序出现报警信息。如果调车按钮吸合屏幕上会出现“机器处于调车状态,请注意安全”的走马灯式信息。设备在正常运转过程中如发生报警则在主画面上会随时弹出报警信息。
2、 F2操作及参数修改画面:
此画面共计6屏,手控可改变画面开关、按钮状态,对工艺参数进行修改,进入参数更改画面时需键入正确的级别密码方可修改画面。操作画面如图3:
当PLC掉电后,以上1----6项受中间继电器(M)控制将被复位,7----10项受锁存继电器(L)控制保持原来的状态,只有手动触发才能改变其相应的状态。
操作修改画面中设置了高速刹车、低速刹车、打条器时间、给嘴、给纸、水松纸剔除等32个参数,下面以打条器时间和给嘴支数(开机自动给纸控制)   3、F3点动测试画面:
对PLC的全部输出点和部分输入点进行测试,对其功能的实现需在PLC运行主程序中加入测试程序,首先使主程序全部关闭,所有输出点复位为OFF状态,每一部操作在人机界面上均有提示信息,测试完毕后按“确认”键返回主程序。此功能对PLC执行器件的检查非常方便。
4、F4 PLC组态画面:
对PLC的112个输入输出点进行ON、OFF状态的监视。
5、F5统计、帮助画面
此画面对生产产量、材料消耗、高速运行时间、停机时间进行统计,如果需要可以实时打印。同时,人机界面对设备的操作方法、维护注意事项等进行了详细的介绍。画面中还加入了留言板功能,方便于交接班时记录使用。
本系统是单台PLC与单台人机界面按1:1的方式通讯,单台人机界面还能与多台PLC通讯(1:N),此种方式适用于多台相对独立的单机联成机组的情况下,如行业的包装机械;多台人机界面还能于单台PLC通讯(N:1),此种方式适用于占地面积庞大并由单台PLC控制的设备,如行业的制丝线设备,使得在设备的多处监视其运转情况。





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