产品描述
西门子模块6ES7241-1AA22-0XA0产品齐全
本文介绍了一种新型步进电机控制驱动器。该驱动器充分利用了单片机软件控制灵活和PLC的ΔC门控制方便的主要特点,将传统的PLC步进电机控制模块与驱动电源合二为一,是一种新型的运动控制产品。
传统上,在用PLC控制步进电机时,通常在PLC中附加一块专用的步进电机控制智能模块,再与驱动电源相连接实现控制功能。在市场上,一片PLC的价格在2000元左右,而一块控制智能模块也值2000元,再加上驱动电源在1500到2500元左右,在一些小型控制中显得成本过高。本文介绍的一种控制驱动器产品,采用单片机内置式控制软件,接收PLC的OC门信息,将步进电机控制模块与驱动电源合二为一,省去了步进电机控制智能模块,使成本大为降低。该驱动器适用于各种二相、小于3A的步进电机。
一、系统硬件
本系统采用软件环分驱动,大量工作由软件完成。硬件电路十分简单。如图1所示。
二、系统工作原理
众所周知,普通的PLC可编程控制器,输入为OC门或继电器,很少有高速脉冲输出口,但一般有脉冲计数输入接口。我们利用这一特征点,通过以下配置可方便的完成机械运动的过程或位置控制。
在机械运动机构上安装过程控制使用的长光栅,并在运动机构一端设定限位开关为机械原点(可用光电、霍尔元件),远离限位开关为步进电机运行的正方向。当步进电机通电后,首先向机械原点运行,当碰到限位开关时,PLC内部的计数器自动清零。如我们要进行机械运动的过程控制,通过光栅与步进电机带动的机械部件相连,确定步进电机与光栅的脉冲当量值之后,即可在PLC可编程控制器上编程实现高速的过程控制了。例如:步进电机的脉冲当量为01001mm,与之配合的光栅反馈脉冲也选配输出每个脉冲为01001mm,这样步进电机每走一步,光栅反馈一次信号到PLC内,计数器则加(或减)一。
由于该步进电机控制驱动器有7种速度可选,在不同的运动情况下选不同的速度,当运行到确定的位置后,停止步进电机即可。同时,控制驱动器内还自带升降频控制、整步/细分切换等功能,所以PLC的控制使用十分方便。
三、系统软件
该系统的核心是单片机软件部分。
软件由以下几个主要模块组成。如图3所示。
初始化模块:清理程序中所需的标志位,判断是否需要启动电机并复位电机。
输入模块:CPU接收来自INT1到INT4的电平信号。其中INT1到INT3的各种不同组合用以选择7种常用频率来驱动电机,参见表1。INT4决定运动方向(1表示正转,0表示反转)。
升降频模块:此模块包括升降频数据表和查询数据表并给计数器T0赋值两个子模块。它保证在两种频率之间切换时平稳圆滑过渡且不失步。程序在升降频过程中,涉及到“*优化升降频曲线”如图4所示,这条曲线的方程由电机参数决定。详细说明查阅其他资料。在处理这条曲线时,由时间t每递增△t所对应的频率f构成一张表,并对应生成一页MCS-51汇编语言数据表(计时器T0的初值),以查询数据表的方式来拟合这条曲线,实现优化升降频过程。
整步/细分切换模块:程序确定将七种常用频率以细分形式驱动电机,以满足电机处以不同工作状态时的不同需要;并将*高频率设置成以整步驱动电机,使电机能高速空走。本模块负责完成从整步到细分、从细分到整步的切换。
输出模块:此模块包括脉冲环分和环分脉冲输出(T0中断完成)两个子模块。本系统按二相二十拍编写程序。改变此模块可以广泛适用于二相各拍步进电机。
四、总结
同传统驱动器相比,该控制驱动器以软件代替硬件步进电机控制器和硬件脉冲环分电路,结构简单,成本节约。采用闭环控制,根据位置传感器的不同种类和精度,可广泛适用于坐标测量仪、比长仪等各种不同精度的精密仪器和机床设备
本项目实施时间短,使用方要求在十二天时间内实现炉区控制系统达到正常生产状态,由于控制系统的带设备调试必须等到设备本体完毕后才能进行,事实上的控制系统调试时间只有数天之久。9套PLC系统调试完毕,在数天之内投入生产其难度可想而知。但由于西门子S7-400系列PLC强大的功能,其与其编程系统STEP7的结合,为自动化控制提供了完美的解决方案。在程序设计的过程中,笔者始终秉持结构化编程的理念,追求程序控制流程的线性化,即程序的静态书写结构与动态执行顺序的一致性。由于程序量极大,这种做法增加了程序的可读性,便于理解、调试、测试和排错。针对项目控制对象自身的特点,由于不同加热炉虽然有各个不同的细节特点,但其中的大部分控制对象控制特点类似。笔者对有共性的对象进行了抽象,封装。将对象在程序中做成单独的程序块,并在此程序块中使用只与其相关的独立的数据块。做到了在单一的CPU中,使其与外部的对象的通讯以接口的方式来进行。从而在本CPU中实现程序块的对象化,在不同的CPU中实现了程序的跨控制器平台的移植。实现了程序在结构上的独立性,提高了程序的复用性。幸运的是S7-400及其开发平台STEP7完全支持以上的操作。这一做法大大加快了软件开发的进程,降低了调试的难度。总之S7-400系列PLC及其软件开发环境向使用者提供了一个具备一流的硬件基础、界面友好、操作方便的自动化开发平台。用户应尽可能利用其强大的功能,为项目的顺利实施提供有力的**
1引言
本机是将兔毛原料未经改性处理,直接进行开松、梳理,制成一定支数的毛条,具备抱合力大和加有真捻等特点,并由纺纱机(FNT-28型兔毛纺纱机,专利号:9424N73-4)纺制成各种规格支数的细纱。本机是国家发明专利产品(专利号:93106597-6),"八五"国家星火项目,同时又被国家科委列为"九五"目。 本机电气部分采用继电器控制系统,动力驱动由三相异步电动机来完成。该控制系统有三点不足:
(1)继电器线路接线复杂,功能单一。继电器接触控制系统的逻辑部分由许多继电器;按某一固定形式连接而成,若工艺流程发生改变,则需要改变继电器控制系统的接线,才能满足新的工艺流程要求。工人实际操作和维修复杂,易出故障;
(2)可靠性不高,控制精度不够,这就势必影响了出条支数、出条定重;
(3)继电器控制柜的体积大,占用了较大的生产空间,影响了工人的操作。
因此有必要对本机的控制系统进行改造。近年来,随着
科学技术的飞速发展,步进、伺服电机的应用越来越广泛,其功能多样性和产品可靠性日臻完善,正在逐步取代原来的普通电机。而且随着可编程控制器技术的日益成熟,将二者完整地结合起来,完成对各种复杂运动的自动控制,实行机电一体化,正在成为一种趋势。
2 控制方案的确定
由于步进电机可直接用数字信号控制,无需反馈可开环工作,无累积定位误差,控制精度高,因此被广泛用于数字控制系统和计算机控制系统。而可编程序控制器(PLC)是一种适于工业现场控制的,由单片计算机(CPU)、外围大规模集成电路(LSI)、系统软件及I/0接口等构成的新型控制器,用户通过软件设计,可实现以往难以实现的各种复杂逻辑控制。与通用PC机或单片机构成的系统相比,PLC具有可靠、抗扰能力强、编程简单等优点,已成为替代传统继电接触器控制线路的升级换代产品。因此,本系统采用可编程控制器(PLC)为控制核心,步进电动机为执行元件、红外光电传感器为检测元件的新型系统,实现了兔毛梳理机的计算机数字控制。 3 控制系统的实现
3.1系统组成
PLC选用日本松下FP0PLC,共8点输入(X0~X7),8点输出(Y0~Y7),主要控制主电机Motor1和毛斗步进电机Motor2的工作状态和转速;步进电机选用两相混合步进电动机,步距角1.8°/STEP,用于驱动主机和毛斗;步进电机驱动器选用DMD402,电源电压DC14V~40V,其作用是根据PLC的控制指令对电机实现脉冲和方向控制。
3.2系统工作原理
FP0系列PLC除具有一般逻辑控制与运算功能外,还具有高速计数输入(*大10kHz)、PLS脉冲直接输出、SPD位置控制、PWM脉冲输出等特殊处理功能,用于步进电机的速度控制或位置按制十分方便。
系统中:PLC输出口Y0、Y1以脉冲速率方式输入步进电机驱动器的Pulsebbbbb端,控制梳理机主电机和毛斗电机转速和位移。PLC输出口Y2、Y3以方向信号输入到驱动器Directionalbbbbb端,控制梳理机电机的转向。输出点Y4、Y5是步进电机复位信号RST,每次开机对步进电机驱动器清零。PLC输入点X0以梳理机喂入量斗处的红外传感器作为输入信号,可调节喂入量斗的喂毛量。X1、X2作为步进电机的启动信号,X3作为步进电机复位信号。X4以为位置传感器作为输入信号,检测梳理机是否复位。可以利用当需要手动操作时,可通过PLC的手动输入信号X5、X6,以点动方式按制电机的正转或反转。控制关系为:X5=ON,电机正转;X6=ON,电机反转。
4 控制系统软件设计
图4是根据前述梳理机的电气控制原理,结合PLC的程序设计方法和生产工艺要求,设计的控制软件程序流程图。
利用FP0PLC提供的高速脉冲处理指令、逻辑控制指令、算数运算指令及一些特殊功能指令,可较方便的实现对步进电机的升/降速、恒速及正/反转的运行控制,尤其用PLS-脉冲输出指令和SPD-位置控制指令,可使步进电机达到不失步的升/降速与恒速运行。
5 结束语
以PLC和步进电机为主构成的数字式兔毛梳理机控制系统的研制成功,为兔毛梳理机在生产与应用环节的工艺参数的调整,提供了**。采用本控制系统的兔毛梳理机各项指标:适纺原料范围:兔毛(高比例);条干重量不匀率:1.5%;生条可纺支数:8~60公支;脱毛量:1~mg/100cm2;兔毛制成率≥95%;出条定重:0.125~1g/m;台时产量:0.3~2kg/h。此外,系统具有控制精度高、操作简单、运行平稳、无噪音等优点。
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