浔之漫智控技术(上海)有限公司
  • 西门子模块6ES7221-1BF22-0XA8库存现货
  • 西门子模块6ES7221-1BF22-0XA8库存现货
  • 西门子模块6ES7221-1BF22-0XA8库存现货

产品描述

品牌西门值+ 包装说明 全新 - 产品规格子 现场安装

西门子模块6ES7221-1BF22-0XA8库存现货

1 引言
随着电子技术的飞速发展,变频器的技术也逐渐趋于成熟与完善,已成功应用到各种领域。但是如果变频器使用不当环境恶劣,仍可能产生各种故障或运行状况不佳,缩短设备使用寿命。笔者就在维修当中碰到的问题作一下大体的分析。
虽然变频器的种类繁多,电路不断更新换代,但是其出现的故障不外乎过流、过压、欠压、过载、过热、输出不平衡、无显示等故障。
2 过流
过流是变频器报警*为频繁的现象。
2.1现象
(1) 重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。
(2) 上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。
(3) 重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。
2.2 实例
(1) 一台RNB3003 3.7kW变频器一启动就跳“OC”
分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IGBT基本判断没有问题,为进一步判断问题,把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的 驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好。
(2) 一台RNB3002 2.2kW变频通电就跳“OC”且不能复位。
分析与维修:首先检查逆变模块没有发现问题。其次检查驱动电路也没有异常现象,估计问题不在这一块,可能出在过流信号处理这一部位,将其电路传感器拆掉后上电,显示一切正常,故认为传感器已坏,找一新品换上后带负载实验一切正常。
3 过压
过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。
(1) 实例
一台RNB3003 3.7kW变频器在停机时跳“OU”。
分析与维修:在修这台机器之前,首先要搞清楚“OU”报警的原因何在,这是因为变频器在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向直流环节,使直流母线电压升高所致,所以我们应该着重检查制动回路,测量放电电阻没有问题,在测量制动管时发现已击穿,更换后上电运行,且快速停车都没有问题。
4 欠压
欠压也是我们在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压太低(380V系列低于400V),主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压.还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题。
4.1 举例
一台RNB3018 18.5kW变频器上电跳“LU2”。
●分析与维修:经检查这台变频器的整流桥充电电阻都是好的,但是上电后没有听到接触器动作,因为这台变频器的充电回路不是利用可控硅而是靠接触器的吸合来完成充电过程的,因此认为故障可能出在接触器或控制回路以及电源部分,拆掉接触器单独加24V直流电接触器工作正常。继而检查24V直流电源,经仔细检查该电压是经过LM7824稳压管稳压后输出的,测量该稳压管已损坏,找一新品更换后上电工作正常。
5 过热
过热也是一种比较常见的故障,主要原因:周围温度过高,风机堵转,温度传感器性能不良,马达过热。
5.1 举例
一台RNB3022 22kW变频器客户反映在运行半小时左右跳“OH”。
●分析与维修:因为是在运行一段时间后才有故障,所以温度传感器坏的可能性不大,可能变频器的温度确实太高,通电后发现风机转动缓慢,防护罩里面堵满了很多棉絮(因该变频器是用在纺织行业),经打扫后开机风机运行良好,运行数小时后没有再跳此故障

202207281244519172844.jpg202202231632200382714.jpg

直流电机的直流驱动单元采用的是C.T公司的MENTOR--Ⅱ系列全数字直流控制装置。该系列全数字直流控制装置具有典型的双闭环控制特性,全数字菜单式参数设定,并可在线调整,可编程的模拟量和开关量输入输出,速度反馈可选择电枢电压、测速发电机和码盘,电流环参数自整定功能,装置自检功能,自带小功率磁场驱动及可配套的磁场控制模块FXM5。为了节省投资,1-5#机架直流驱动单元都选用单象限工作的不可逆全数字直流控制装置及磁场控制模块FXM5,采用磁场换向的控制方式,满足点动时对反向的工作要求。

3、系统的控制功能
窄带钢五机架冷连轧机的电气控制系统需要实现:机列的逻辑控制、直流传动控制、速度级联控制、机架间张力闭环控制和卷取张力控制。
3.1 机列的逻辑控制和直流传动控制
这两部分的控制属于基本控制,逻辑控制上主要是在容错方面做了较多工作,因为直流装置采用的是不可逆装置,而工作中,各单机又需要反向点动,做好电机磁场的换向及避免各种误操作对设备造成损坏尤为重要。直流传动控制由于采用了全数字直流控制装置,保证了对给定信号的快速精确和稳定可靠地响应,并能准确地反馈各种信号。
3.2 速度级联控制
在冷连轧机的轧制过程中,各机架的速度匹配关系应始终遵循金属秒相等的原则,针对五机架连轧机,确定3#机架为机列速度基准机架,1#和2#机架按逆向级联方式进行,4#和5#机架按顺向级联方式进行。
按照金属秒相等的原则,第i机架的速度计算公式是:
Vi=Vi+1/Ki+1
公式中,Vi是本机架的出口线速度,Vi+1是相邻下游机架的出口线速度,Ki+1是相邻下游机架的延伸率。
有三个信号对各机架的速度产生影响:一是机列的主速度给定,根据主操作手给定的机列速度,按相应的级联关系分配给各机架;二是各机架的速度微调,3#机架是基准机架,不需要速度微调,1#、2#和4#、5#机架在操作台上各有一个微调电位器,1#和5#机架是级联终端,它们的微调Vw1、 Vw5分别只对本机架产生影响,而2#和4#机架的微调除了影响本机架,还应级联调节1#和5#机架;三是张力闭环调节信号,1-2#机架间的张力调节信号Vz12,附加给1#机架的速度给定,2-3#机架间的张力调节信号Vz23,除了附加给2#机架,还要级联到1#机架,3-4#机架间的张力调节信号Vz34,附加给4#机架,4-5#机架间的张力调节信号Vz45,除了附加给4#机架,还要级联到5#机架,各机架的*终速度给定如下:
5#机架:V5=V4*K5 +Vz45+Vw5
4#机架:V4=V3*K4 +Vz34+Vw4
2#机架:V2=V3/K3 +Vz23+Vw2
1#机架:V1=V2/K2 +Vz12+Vw1
作为1#和5#机架的速度微调,因为它们只影响本机架的速度给定,其实是可以直接进直流控制器的,但是为了充分利用PLC资源,利用PROFIBUS的优点,减少现场布线,所以将各微调信号都送到了PLC。
3.3 张力闭环控制
连轧机机架间张力的变化主要是由金属秒的变化引起的,由于在轧制过程中,辊缝基本上是不做调节的,所以改变轧机的速度就能改变金属秒,从而达到控制张力的目的。
轧制过程中,PLC定时对机架间的张力反馈值进行采样,根据相应的张力给定计算出张力偏差值,调用PID控制指令,计算出张力调节信号,变换为速度信号形式,分配给相应的机架,达到通过速度实现对张力控制的目的需要说明的是,1-2#和2-3#机架间的张力控制信号对应1#和2#机架的速度给定是正极性,也就是1-2#机架间的张力偏大的时候,PID计算的张力调节信号VZ12是使1#机架的速度增加,反之减小;而3-4#和4-5#机架间的张力控制信号对应4#和5#机架的速度给定则是负极性的,也就是3-4#机架间的张力偏大的时候,PID计算的张力调节信号VZ34是使4#机架的速度减小,反之增大。
3.4 卷取机张力控制
卷取机的张力控制由卷取机的从站S7-200来完成,为了使卷取机以恒张力的卷取特性工作,就必须实时计算卷取机的带材卷径;本系统将测速辊的编码器接入S7-200的高速计数通道中,以计算带材长度,同时将卷取机的测速编码器的零脉冲接入高速计数通道,在S7-200的程序中做了事件中断,本系统设置了卷取机的测速编码器每转10转,调用一次中断程序,算出两次的长度差,即可算出卷径。
带材卷径计算出来后,即可通过程序计算出所需的卷取张力值,当卷径较小速度又较快时,卷取电机的速度有可能超过基速,电机则需要弱磁,此时电机的力矩会减小,为了获得恒定的力矩,需要从卷取机直流装置中读取电机的实时转速,计算出弱磁的倍数,按倍数加大卷取电机的电流给定,以补偿弱磁后的力矩减小。
4、系统特点和应用效果
4.1系统特点
A、 将原来人工分别调各机架速度来保持机架间张力,改造为张力自动闭环工作方式,系统响应的快速性、稳定性得到了保证,了人为因素的影响;
B、 在300S PLC的编程中,应用OB35系统块的定时中断功能,对张力闭环采取内外环的控制方式,也就是说以3#机架为速度基准,先调用2#和3#PID环,以调节2#和4#机架的速度,在下一个循环周期再调用1#和4#PID环,以调节1#和5#机架的速度,这样就避免了同时调用1-4#PID环所容易引起的速度震荡,效果非常良好。
C、 张力的投入是在穿带过程中自动进行,从而在整个轧制过程中实现了张力控制,保证了产品的质量和成品率;
D、 因为整个系统都应用了PROFIBUS通讯,省去了柜子之间以及和操作台之间的布线,大大降低了系统故障率,同时在主操作台设置了良好的人机画面,为客户检修故障提供了方便。
4.2 应用效果
采用上述控制技术,窄带钢五机架冷连轧机的机列速度从90m/min,提高到240m/min,张力控制实现了自动闭环,带负荷试车一次成功,运行一年半时间,PLC和直流控制装置未出现任何故障,设备可靠性高,经济效益十分显著


http://www.absygs.com 公司后提示信息

产品推荐